水泥技术|5000t/d熟料水泥生产线改造实例

   日期:2026-03-24     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:53    评论:0    
核心提示:笔者公司 5000t/d新型干法熟料水泥生产线,运行中针对生产线存在的不足进行了改造,现介绍如下,以供与同行交流及探讨。1 窑头罩上加设防雨罩水泥厂窑头罩是窑与篦冷机之间笔者的连接设备,其顶部混凝土夏季时常常脱落。分析认为,窑头罩露天使用,夏季下雨时窑头罩顶部靠近壳体部位的混凝土因雨淋而急冷收缩,远离壳体部位的混凝土温度基本不

水泥技术|HS公司1000t/d预分解窑生产线的提产改造

推荐简介:1 、前言 窑外预分解技术于1971年在日本问世以来,由于经济效果显著,特别是产量成倍提高,能耗大幅度下降,引起世界的关注。目前,世界水泥熟料煅烧工艺均采用窑外预分解水泥熟料煅烧工艺。新型干法窑外分解水泥生产技术是当今国际上最先进的水泥生产技术,我国对窑外分解技术的研究始于80年代以后,由于当时对窑外分解技术的研究刚刚起步,受技术水平和设计经验等因素制约,所以当时建成的一批中小规模的预分解窑生产线......
防水之家讯:笔者公司 5000t/d新型干法熟料水泥生产线,运行中针对生产线存在的不足进行了改造,现介绍如下,以供与同行交流及探讨。

1 窑头罩上加设防雨罩

水泥厂窑头罩是窑与篦冷机之间笔者的连接设备,其顶部混凝土夏季时常常脱落。分析认为,窑头罩露天使用,夏季下雨时窑头罩顶部靠近壳体部位的混凝土因雨淋而急冷收缩,远离壳体部位的混凝土温度基本不变,这样因混凝土热胀冷缩不一致而常常造成顶部混凝土脱落,导致窑头罩高温变形、烧损等事故。窑头罩受雨淋是造成顶部混凝土脱落的主要原因。

为解决以上问题,设计了窑头罩的防雨罩(见图1):在窑头平台以上的窑头罩壳体加强筋上面焊接立筋,立筋上焊接纵筋及横筋,纵筋及横筋上面满铺彩板。立筋、纵筋及横筋用矩形管60×40×2.5制作,彩板规格YX15-225-900。

窑头罩安装防雨罩后,雨水不能浇淋窑头罩,解决了窑头罩顶部混凝土脱落问题,保证了窑头罩的安全使用。

2 煤粉仓进料装置的改造

笔者公司煤粉仓进料装置示意图见图2。煤粉经FU拉链机、双向绞刀输送到2个煤粉仓中的一个煤粉仓,此仓满后双向绞刀改变转向,煤粉被送入另一个煤粉仓,绞刀依次循环换向工作。绞刀两端是滚动轴承,中间设有一组吊瓦。投产一年半时间,绞刀非传动端轴承损坏2次,中间吊瓦磨损更换4次,每次停磨期间均要检查维护绞刀,绞刀存在事故频发、维护维修工作量较大的弊端。分析认为,绞刀属于三点支撑,不易找正,造成绞刀转动时憋劲引起的附加力较大;煤粉进仓,每换一次仓,绞刀就要改变一次转向,绞刀频繁换向造成中间吊瓦固定螺栓容易松动。铰刀三点支撑及频繁换向是造成绞刀事故频发的原因。

根据以上分析的原因,我们对煤粉仓进料装置进行了改造,详见图3。保留FU拉链机,拆除绞刀及其支撑平台,在拉链机与煤粉仓之间安装电液动正三通阀进行下料。根据煤磨产量,结合正三通阀的输送能力及现场实际情况,选定正三通阀规格是500×500,角度50°。

双向绞刀改成三通阀后,煤粉仓的有效储存量、计量不受影响。经以上改造,一方面维护维修工作量大大减少,消除了对系统正常生产的影响;另一方面,省去1台7.5kW绞刀电机,一项小小改造一年节电也是相当可观。


3 提高水泥磨系统产量的改造措施

笔者公司水泥磨系统,采用带辊压机的双闭路粉磨系统,水泥磨设计产量160~180t/h。生产中水泥磨产量一直在120t/h左右,经过对辊压机系统的V型选粉机改造,水泥磨产量提高到187t/h。改造措施如下。

(1)辊压机系统V型选粉机的进料溜子加设4块均布板。改进前的进料溜子使物料在V型选粉机内不能形成与选粉机宽度等宽的料幕,严重影响料饼的打散及V型选粉机的选粉效率,进而造成水泥磨喂料不足,影响水泥磨产量的提高。根据现场实际,在V型选粉机进料溜子内部焊接4块均布板(见图4,均布板是不锈钢板),使物料在V型选粉机内部形成与选粉机宽度等宽的料幕并打散料饼,从而提高V型选粉机的选粉效果和产量。

(2)V型选粉机进风侧的最上面3块打散隔板用钢板封堵(见图5)。用钢板封堵后,使得风从其它的打散隔板通过,提高风的选粉效果,进而提高选粉机的产量。通过以上改造措施,提高了V型选粉机的产量,从而保证有足够的物料喂入水泥磨进而提高磨机产量。

4 黄土定量给料机进料溜子的改进

笔者公司黄土配料使用定量给料机计量,定量给料机投入使用后,存在以下问题:减速机外壳温度高达80℃,减速机内部有均匀的“咚咚”的异常响声;头轮轴及尾轮轴与轮毂焊缝开裂,补焊后运转一段时间焊缝再次开裂。分析认为,给料机进料溜子与皮带接触面积大,造成皮带运行阻力大且运转时皮带有轻微打滑现象,引起减速机发热和异常响声。

根据上述分析,对给料机进料溜子进行改进(见图6):将进料溜子的长度由2630减小为2000,宽度由660减小为500,使进料溜子与皮带的接触面积由 1.74m2减小为 1m2,从而减小皮带运行阻力。

经过以上改进使用至今1年有余,减速机温度40℃左右,运转声音正常。

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